據了解,該公司的轉爐煤氣因用戶點少,生產過程中多余的煤氣只能進行處理后富余放散消耗,然而高爐煤氣又因用戶點過多而無法平衡使用。為合理搭配使用,為企業生產經營降本增效,該公司積極探索軋鋼工序加熱爐使用轉爐煤氣的可行性方案,并于2017年8月份在無任何經驗借鑒的情況下,經過內部技術人員的現場反復考察和詳細論證,在不改變原始設計、不影響鋼材生產的前提下,設計出“利用原有的煤氣管路,巧妙采用新增旁通煤氣管道連接”的方式,使一根管道通過兩套閘閥組實現相互切換,達到加熱爐加熱一段高爐煤氣和轉爐煤氣交叉使用的優方案。本著操作安全、投資省、效益優、施工便捷的原則,該廠于2018年3月底完成項目設計和終方案評審。
經過前期充分的準備和反復論證、評審后,高棒加熱爐高爐煤氣改轉爐煤氣項目于4月15日正式破土動工。經過施工單位一個多月的艱苦努力和工程技術人員日夜跟蹤指導,新增煤氣管道分別于5月15日和5月17日完成關鍵性節點連接,并于5月18日一次性并網試運行成功。在試運行期間,加熱爐在管道壓力12KPa的條件下,煤氣流量大值可達到23000立方米/時,優于加熱爐原始設計參數,完全能夠滿足生產實際需求,并且每次煤氣切換僅需5—8分鐘,無需停爐,操作安全方便,對生產沒有影響。
據初步測算,本次節能改造項目投入運行后,加熱爐每小時約能消耗10000立方米的轉爐煤氣,每小時可置換出約15000立方米的高爐煤氣,這對于平衡該公司高爐煤氣的使用,增加轉爐煤氣回收量,有著重要意義。改造后還將為企業創造良好的經濟效益和社會效益,為今后改善能源綜合利用效率提供了成功借鑒。